“54號機位導(dǎo)管架基礎(chǔ)法蘭面水平度千分之1.1,高程19.5米。”近日,隨著項目測量主管報出一系列滿足設(shè)計要求的現(xiàn)場測量數(shù)據(jù),三航局擁有完整自主知識產(chǎn)權(quán)的吸力桶沉貫成套裝備,在大唐海南儋州120萬千瓦海上風(fēng)電項目完成首秀。至此,三航局成為國內(nèi)首家完整掌握海上風(fēng)電吸力桶基礎(chǔ)負壓沉貫技術(shù)與成套裝備自主知識產(chǎn)權(quán)的施工總承包單位。

吸力桶——導(dǎo)管架基礎(chǔ)可應(yīng)用于深遠海域,對沉貫設(shè)備能力、施工控制精度以及水下密封性的可靠性要求極高,目前國內(nèi)海上風(fēng)電桶式基礎(chǔ)沉貫施工基本由2家專業(yè)公司壟斷。
作為海上風(fēng)電施工龍頭企業(yè),三航局自2019年開始對桶式基礎(chǔ)的施工關(guān)鍵技術(shù)和核心裝備進行研發(fā),并通過一系列理論研究和試驗攻克了精準沉貫的控制技術(shù)。
2024年年初開始,三航局研發(fā)團隊依托大唐海南儋州120萬千瓦海上風(fēng)電項目進行沉貫設(shè)備設(shè)計、制造及調(diào)試,設(shè)備研制完成后立即應(yīng)用于工程現(xiàn)場。面對僅有的3個月加工與調(diào)試期,由機械、測控、巖土、港工等專業(yè)人員組成的研發(fā)團隊爭分奪秒、迎難而上。
在一系列前期研究和設(shè)計的基礎(chǔ)上,研發(fā)團隊對水下密封艙的形式、尺寸、接口和安裝開展了進一步優(yōu)化和加工,利用專用水下密封接頭實現(xiàn)了線纜和艙體的阻水密封,以保障吸力桶基礎(chǔ)負壓沉貫過程的穩(wěn)定性和可靠性。優(yōu)化后,設(shè)備最大工作水深可達100米。

沉貫施工前,研發(fā)團隊對沉貫阻力和內(nèi)外壓差等關(guān)鍵參數(shù)進行精準計算,確定每個機位的控制曲線。在沉貫過程中,團隊則通過研發(fā)的控制系統(tǒng)按照設(shè)定的控制曲線動態(tài)調(diào)整管路閥門,實時采集壓力、流量、桶體姿態(tài)等參數(shù),對沉貫壓力、下沉速率以及桶體水平度進行精準控制。
繼54號機位成功完成沉貫施工后,團隊對53號機位沉貫工藝進一步優(yōu)化,實現(xiàn)了每小時2米的沉貫速率。加之優(yōu)化設(shè)計后的水下設(shè)備自動脫鉤裝置能夠穩(wěn)定而可靠地拆卸設(shè)備,大大提高了施工期間各機位間的銜接流暢度,僅在12小時之內(nèi),團隊就完成了53號機位從導(dǎo)管架起吊到沉貫結(jié)束的施工全過程。
本次自主研發(fā)沉貫裝備的成功應(yīng)用,實現(xiàn)了公司在吸力桶—導(dǎo)管架基礎(chǔ)施工技術(shù)領(lǐng)域的全過程自主可控,進一步證明了三航局在海上風(fēng)電施工領(lǐng)域的雄厚實力。