經(jīng)過(guò)實(shí)際運(yùn)行狀態(tài)下的煙霧實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)該型機(jī)組機(jī)艙內(nèi)的氣體循環(huán)通路大致為:外界空氣由發(fā)電機(jī)尾部的冷卻風(fēng)扇抽入,氣流到達(dá)機(jī)艙中部剎車罩上方時(shí)出現(xiàn)滯留現(xiàn)象,在剎車罩上方形成一個(gè)高壓區(qū),然后氣流向上行走,向機(jī)艙后部折返,通過(guò)機(jī)艙后部通風(fēng)口排出。在齒輪箱周圍的空氣并沒(méi)有形成明顯的空氣對(duì)流。因此,風(fēng)機(jī)在額定功率附近工作時(shí),機(jī)艙溫度較高。
針對(duì)這一現(xiàn)象,并考慮到改造工作的成本,運(yùn)行人員采用了第二種方案,在機(jī)艙正面加裝了兩扇20×20cm的通風(fēng)窗。經(jīng)作煙霧試驗(yàn)表明,改進(jìn)后外界空氣直接由機(jī)艙正面吹入,進(jìn)入機(jī)艙后將齒輪箱附近的熱空氣推向后方,通過(guò)機(jī)艙后部的通風(fēng)口排出,不但直接對(duì)齒輪箱箱體進(jìn)行了冷卻,而且加強(qiáng)了機(jī)艙內(nèi)的空氣流動(dòng),降低了齒輪箱工作的環(huán)境溫度。(如圖所示)
加裝通風(fēng)窗后,運(yùn)行人員對(duì)上述機(jī)組在典型工況下的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集整理,經(jīng)過(guò)對(duì)比分析可看出:

1#機(jī)組在加裝通風(fēng)窗后,在高風(fēng)速滿發(fā)工作狀態(tài)下,齒輪箱油溫度降低了約2℃左右,機(jī)艙內(nèi)的溫度未采集;
2#機(jī)組在加裝通風(fēng)窗后,在高風(fēng)速滿發(fā)工作狀態(tài)下,齒輪箱油溫度降低了約4℃左右,機(jī)艙內(nèi)的溫度未采集;
3#機(jī)組在加裝通風(fēng)窗后,在高風(fēng)速滿發(fā)工作狀態(tài)下,齒輪箱油溫度降低了約6.8℃左右,機(jī)艙內(nèi)的溫度降低了約14℃左右;
該項(xiàng)工作結(jié)束后上述三臺(tái)機(jī)組的齒輪箱工作溫度都有所下降,基本未出現(xiàn)齒輪油溫過(guò)熱導(dǎo)致的停機(jī)現(xiàn)象,達(dá)到了預(yù)期的效果。
下圖即為滿發(fā)工況下,風(fēng)電機(jī)組齒輪箱及機(jī)艙溫度的對(duì)比:

隨后,運(yùn)行人員又在類似機(jī)型上進(jìn)行了增加散熱器片數(shù)的實(shí)驗(yàn)工作,經(jīng)過(guò)近半年的觀察對(duì)比,發(fā)現(xiàn)該機(jī)組在正常滿發(fā)狀態(tài)下,齒輪油溫度比同型機(jī)組降低了5℃左右,效果也比較理想。下一步計(jì)劃對(duì)個(gè)別已加裝通風(fēng)窗但溫度仍略有偏高的機(jī)組再增加散熱器片數(shù),力爭(zhēng)將齒輪箱的工作溫度控制在一個(gè)較為理想的范圍之內(nèi),為齒輪箱的安全可靠運(yùn)行創(chuàng)造良好的條件。
5.不同結(jié)構(gòu)類型齒輪箱運(yùn)行中的技術(shù)狀態(tài)分析比較